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國內首臺不停機更換托輥機器人研制成功并應用

[09月26 號]

來(lái)源:遼寧工程技術(shù)大學(xué)

近日,由遼寧工程技術(shù)大學(xué)機械工程學(xué)院田立勇副教授及其團隊研發(fā)的帶式輸送機不停機更換托輥機器人,在中煤華晉公司王家嶺礦的成功應用,填補了國內在更換托輥機械設備空白,帶式輸送機不停機更換托輥機器人在王家嶺礦成功應用,實(shí)現功能上的新突破。

目前,遼寧工程技術(shù)大學(xué)為中煤華晉王家嶺礦設計的不停機更換托輥機器人已成功實(shí)現在不停產(chǎn)停機的狀態(tài)下,快速安全更換托輥。不停機更換托輥機器人的成功應用,不僅極大地提高了生產(chǎn)效率,同時(shí)降低了安全風(fēng)險,為王家嶺礦在建設智能化礦井征程中實(shí)現了重大突破,全國首臺不停機更換托輥機器人在王家嶺礦主平硐成功應用,是機械化代替人工作業(yè)更換托輥的最新成果。

該機器人是國內首臺更換帶式輸送機托輥的專(zhuān)業(yè)設備,解決煤礦帶式輸送機不停機更換托輥問(wèn)題,提高了煤炭生產(chǎn)效率,為煤礦智慧礦山建設增添了亮點(diǎn)。

在機器人研發(fā)過(guò)程中,學(xué)院組織10余人的研發(fā)隊伍,充分發(fā)揮了團隊協(xié)作優(yōu)勢,對機器人結構及參數進(jìn)行不斷優(yōu)化,通過(guò)10個(gè)月的研究與生產(chǎn)制造,克服了狹窄空間遠距離行走、復雜作業(yè)環(huán)境平臺調整、多級伸縮平臺、不停機皮帶舉升等技術(shù)難題,申請專(zhuān)利5項,發(fā)表論文3篇,后續將進(jìn)一步對該項技術(shù)進(jìn)行研究,提高帶式輸送機煤炭主運輸系統的智能化、自動(dòng)化水平。設備成功應用得到了礦方高度認可,中煤華晉公司、中煤集團先后對項目情況進(jìn)行了報道。

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王家嶺礦調試現場(chǎng)圖

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更換托輥機器人井下作業(yè)

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更換托輥機器人更換平托輥

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更換托輥機器人更換側托輥

中煤華晉王家嶺礦12.8公里主皮帶運輸系統中有近2萬(wàn)個(gè)運行中的托輥,由于易耗損特性,檢修任務(wù)十分繁重,每換一個(gè)托輥大概需要停機15分鐘,如果頻繁停機檢修的話(huà),勢必影響礦井的正常安全生產(chǎn),并且采用停機人工更換托輥方式,作業(yè)勞動(dòng)強度大存在很大的安全風(fēng)險。

不停機更換托輥機器人應用于王家嶺煤礦主平硐皮帶,可以在輸送機不停機的狀態(tài)下對帶上部三個(gè)槽型托輥進(jìn)行更換,既能保證煤炭開(kāi)采過(guò)程的連續性,又能保證托輥更換過(guò)程安全可靠,該機器人由行走機構、調整平臺、支撐皮帶平臺、前機械手、后機械手、液壓控制系統、電氣控制系統組成。整機行走機構采用液壓馬達、履帶結構,最大程度上保證了行駛的穩定性和可靠性;調整平臺自帶動(dòng)力系統,采用機電液壓控制,由液壓缸進(jìn)行驅動(dòng),每個(gè)動(dòng)作都采用單獨控制按鈕,可以有效控制每個(gè)結構的獨立運行,同時(shí)設有長(cháng)按和點(diǎn)動(dòng)兩種功能,便于設備進(jìn)行細微調整,極大提高了調整的精確率。

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